淬火油槽水冷卻系統(tǒng)的成功改造 |
時間: 2012-04-23 |
淬火油槽水冷卻系統(tǒng)的成功改造
經(jīng)過4晝夜的安裝、施工、調(diào)試和驗收,5月15日,東北特鋼集團北滿特鋼軋鋼廠調(diào)質(zhì)作業(yè)區(qū)淬火油槽冷卻系統(tǒng)改造成功,一舉打破了調(diào)質(zhì)油槽溫度高造成的生產(chǎn)瓶頸。 北滿特鋼一直對調(diào)質(zhì)材高度重視,隨著市場逐步打開,合同品種也越來越多,很多含有Cr、Ni、Mo的小規(guī)格產(chǎn)品需要采取油淬工藝防止炸裂。軋鋼廠調(diào)質(zhì)中心整套油循環(huán)系統(tǒng)按自然冷卻方式設(shè)計,儲油罐位于油槽背后室內(nèi),淬火后油溫每小時下降不到1度,頻繁油淬會導致油溫居高不下,最高時達到120度,存在火險隱患,工藝也很難保證。 為解決此問題,軋鋼廠決定對原有350軋機步進式加熱爐冷卻器改造,安裝在淬火油槽底部,以冷卻水在油槽底部循環(huán)降低油溫。原有冷卻器共有兩組,材質(zhì)為白鋼,每組冷卻面積為88.7m2,換熱效果好,但外型尺寸與油槽不符。軋鋼廠員工與機電北滿公司員工一起將冷卻器按油槽底部現(xiàn)有尺寸進行焊接制作。經(jīng)過4天連續(xù)作業(yè),冷卻裝置安裝完畢,各部分水循環(huán)管線也連接完成。5月16日,淬火油槽重新投入使用,冷卻裝置運行穩(wěn)定,每小時可降低油循環(huán)系統(tǒng)5度以上,油溫可控制在50度至70度之間,改造效果十分理想。 調(diào)質(zhì)中心淬火油槽此次改造成功,徹底消除了油槽高溫帶來的安全隱患,節(jié)約資金60余萬元,解決了制約調(diào)質(zhì)材產(chǎn)量的關(guān)鍵問題,為調(diào)質(zhì)材放大產(chǎn)量提供了重要保障條件。
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